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探究反應釜液位計的特點與在轉油站中的應用
摘要:京九站轉油站是油氣生產場所,有壓力容器及離心泵,為安全生產重點單位。 各類參數的錄取、控制及現場運行狀態 的掌握,由員工現場完成;沒有自動報警、現場監控、調節等自動化設施;每天兩小時的巡檢,增加了員工的工作,存在事故隱 患。 本站進行自動化改造后增加了自動報警、現場監控、自動調節裝置。 轉油站自動化的應用提高了生產管理水平,提高了生產時效,降低了操作工人勞動強度,解決事故隱患。
京九站位于河北省永清縣別古莊鎮雙小營村附近,為一座轉油站,管理著京九計和十九計兩個計量站,每天的外輸 量達 280 m3 左右。站內有油氣緩沖分離罐、立式分離器、離 心泵、加熱爐等生產設備,是油氣生產場所,安全生產重點單位。
該站 1986 年投產,部分設備陳舊,生產操作由員工現場 操作完成。 各類生產數據諸如壓力、溫度、流量、液位等參數由員工兩小時現場錄取。 夏季每天兩小時人工巡檢一次,冬 季各班要做到每天一小時巡檢、放空,來消除事故隱患,保障 安全生產。
因此在現有的技術下存在以下現場問題: 沒有自動報 警、現場監控、自動調節裝置,沒有液位、溫度、壓力遠傳顯 示,造成員工工作密度加大,責任加重,身心疲勞,使工作效 率下降。 當巡檢不準時、路線不到位時,會出現生產數據錄取不精準,生產運行狀態不了解,從而存在事故隱患等安全問 題。 本文所述自動化在本站的應用,有效解決了上述問題。
一、自動化特點
油田生產管理不斷向著精細化方向發展,對自動化的需 求和依賴日益增加。油田井站廣泛地應用著各種自動化技 術:單井自動量油、配注站實現自動配注;各種監控數據實時 遠傳,聯合站原油生產自動控制等。 這些自動化具有高精度和高量程比、智能化和數字化、網絡化、總線化。它可與計算 機中專用軟件相結合,把生產中的各類數據諸如壓力、溫度、 流量、液位等參數反映在計算機中,實現實時監控、自動調節、自動錄取數據以及報警警示等功能,使員工在值班室內 就能對生產現狀一目了然,做到及時發現問題,解決問題。
二、本站原有生產現狀
1.巡檢延時或不到位。 由于本站人員減少,每班只有一人,兩小時一巡檢,冬季一小時一巡檢,間隔變短,員工身心 疲勞,出現巡檢不準時、路線不到位等現象,在規定時間、地 點內錄取資料超前或拖后,造成錄取數據不精準。
2.生產現場情況不直觀。
轉油站內所有設備、容器為 24小時連續運行,以前,員工以每兩小時一次巡檢的方式掌握生產狀態,不能**觀察生產現狀,如輸油泵的運行情況、加 熱爐的運行狀態;溫度、壓力、液位、流量等參數是否達標。 生 產現場的不直觀,使生產存在安全隱患。
3.生產要求不達標,不能及時反饋。
輸油工作中的各項 參數是相輔相成的,每一個參數的變化,都能引起其他參數 的變動。 例如,離心泵流量減小,會造成加熱爐外輸溫度升 高,達不到原油外輸要求;分離器壓力升高或下降,造成液位下降或升高,出現分離器跑氣或冒油,造成生產事故。 因而要將溫度、壓力、液位、流量等參數嚴格控制在規定數值內。 而原來的生產參數是否達到規定值,沒有報警警示,不能及時發現,經常出現各項參數變化不均衡,調節不及時,使外輸參 數不達標,影響輸油平穩運行。
三、自動化在本站的應用
油田自動化生產管理,就是通過數據采集、PLC(可編程邏輯控制器)控制、網絡傳輸、圖像視頻監視、數據庫管理及 發布瀏覽,實現油田生產的自動化控制與管理。 而本站的自 動化是對主要生產設備進行數據檢測、 過程控制和圖像監 視,然后將這些實時采集的數據和圖像通過變送器及時傳送 到計算機,為當班工人提供及時、準確的信息。
1.自動化與計算機相結合。 自 2018 年 9 月,技術人員針對本站的問題,對部分設備設施進行自動化改造,為溫度、壓 力、液位、流量等參數點安裝變送器,把參數傳送到計算機,與計算機專用軟件相結合, 讓員工通過計算機的實時反饋,及時了解生產狀態。 計算機專用軟件中具有 5 個功能。
(1)京九站流程圖:反映出本站的外輸過程,流程圖上設置各參數點值,實時反映出各參數的變化。
(2)京九站實時數據:可反映出所有參數的變化。 其中包 括實時報警,可根據報警參數的設置進行報警;并反映出具 體報警內容。
(3)京九站歷史查詢:可**查詢每分鐘歷史數據。
(4)京九站生產報表:可根據需要,打印出每天的生產報 表,取消人工填寫的紙制報表。
(5)京九站報警查詢:可**查詢當時及歷史的報警情況。 這些功能可將生產中的狀態反映出來,使員工能實時了 解生產情況。
2.報警裝置的應用。
由于本站為油氣生產單位,有壓力、 溫度、液位、流量等參數,而各項參數的變化要嚴格控制在規定數值范圍內。為了及時發現數值變化,安裝了報警裝置,并 設置報警參數值上下限,當參數超過規定值時,計算機發出 聲響報警,提醒當班員工及時處理。
3.壓力、溫度裝置的應用。
外輸生產中有離心泵、加熱 爐、分離器等壓力設備及壓力容器。 為了使壓力變化值能精 準反映在當班員工面前,安裝了數字壓力測量儀表,由磁翻板液位計把數值傳輸在計算機上,當班員工就能**看到參數 變化,做出相應的調節。
以前加熱爐的溫度測量儀表為玻璃溫度計,當班員工現場讀數,存在時間與讀數誤差;現在更換為具有遠傳功能的溫度變送器,數值反映在計算機上,可查詢出每個點的溫度變化。加熱爐進出口分別安裝了數字壓力表、磁翻板液位計、溫 度變送器,并將測量數值傳送到計算機,可實時錄取數值,消除了各種誤差。
4.流量、液位監控的應用。
外輸參數中流量及液位的變 化非常重要,通過給流量計及反應釜液位計安裝遠傳變送器,將數 值輸送到計算機,員工在值班室就能觀察到流量及液位的變化,進行調節,達到生產要求。我們在油氣分離緩沖罐和事故罐上安裝了高頻雷達液位計,將液位高低傳送到計算機流程圖中,由圖形與數值顯示,取消員工現場觀察。油氣分離緩沖罐出口安裝了自動調節閥,根據罐內液位的高低控制出液量的大小,保證氣液分離徹底。
四、自動化運行的維護
為了讓本站的自動化良好運行,我們對自動化工作進行了管理。
1.人員培訓。 自動化在本站實施后,我們編寫了《京九站 站控上位機操作說明書》,并進行培訓,使員工能正確操作計 算機并處理一些常見問題。
2.變送器的維護。本站自動化中的變送器采用電流信號4 mA~20 mA(DC)和電壓信號 1 V~5 V(DC)遠傳,為了保證變 送器正常運行,需要進行日常維護。其一,巡回檢查:檢查儀 表指示情況,有無異常,是否在規定范圍內波動;對于沒有現場顯示的變送器,要去控制室看它的二次示值。儀表周圍是 否有雜物或是儀表表面是否有灰塵,應及時清除和清潔。儀表和系統接口、導壓管和各閥門之間有無泄漏情況。其二,定 期檢查:檢查零部件是否完整無缺,有無嚴重銹蝕、損壞;銘 *、標識是否清晰無誤;緊固件不得松動,接插件接觸良好,端子接線牢固,定期現場測量線路。
五、應用效果
自動化應用后,站內的各項參數準確地反映在計算機窗 口外輸流程圖上,當班員工通過計算機窗口流程圖的數值變 化,了解設備運行情況,通過聲響報警及時進行調節。 本站自動化應用包括以下幾方面:生產過程自動監控管 理;生產數據的錄取、生產日報管理;油氣輸送和油水管道的 監控。這些自動化監控管理,提高了生產管理水平,提高了生 產時效,降低了操作工人的勞動強度,減輕了員工的身心疲 勞,解決了生產中的一些安全隱患。
六、結束語
自動化技術在現代生產中已經廣泛應用,油田的開采更 離不開自動化技術。 而現代生產的發展,對自動化技術提出越來越高的要求,使自動化更好地服務于油田生產。